一,钻探工程质量评述
本矿区自 2007 年 7 月 7 日至 2012 年 11 月 2 日共完成钻孔 51 个,有效孔 48 个,累计总进尺 16045.52 米。累计有效进尺为 15686.55 米。3 个报废孔(ZK1601、ZK1501、ZK806) 因未达到地质目的,报废工作量 358.97 米(见附表),全部为直孔。
钻进方法:本次钻探采用金刚石钻进,双管取心,岩心采取率高,工程质量好。
钻孔结构:开孔直径为 89-110mm,钻进至稳定基岩,下套管并换径 75mm 到底,实践证明上述钻孔结构符合地质要求。
钻探工程各项指标情况如下:
1、岩心采取率:本次施工的 51 个钻孔的岩心采取率除部分钻孔的个别回次的采取率低于 70%外,各钻孔的平均采取率为 88.7-100%,其中 50 个钻孔的平均采取率大于 90%; 1 个钻孔的平均采取率为 88.7%。
岩矿心管理:所有钻孔的岩矿心均按顺序放入岩心箱,及时编号,及时由地质人员检查验收后入库。矿区全部岩矿心均已入库,保管良好。
2、钻孔弯曲度:全部为直孔,孔斜测量使用测斜仪每 100 米测一次,孔斜 100 米不超过 2°,全部钻孔的弯曲度均在允许误差内。
3、简易水文测量:所有钻孔全部进行了简易水文观测,部分钻孔因孔内漏水,冲洗液消耗量观测不全外,钻进时动态水位观测平均每班不少于一次,终孔稳定水位均按要求进行,合格率 100%。
4、孔深测量:51 个钻孔中有 46 个钻孔每钻进 100 米和终孔后采用钢尺丈量校正;有 4 个钻孔因孔内事故,仅进行了每 100 米孔深校对外,无法进行终孔孔深校对;另有一个孔未达 100 米产生孔内事故报废,未进行终孔孔深校对。进行测深的钻孔孔深误差为 0.00-0.56‰,均在千分之一允许范围内。
5、原始班报表:全部钻孔基本上做到真实、齐全、准确、整洁,个别钻孔记录有错误,经检查已修正,基本上符合要求。
6、封孔:全部钻孔按封孔设计要求进行封孔,采用木塞隔离,水泥搅均灌注封闭,终孔后在孔口中心设立水泥标志桩。封孔后按要求进行了穿孔抽查,抽查结果合格。
7、钻孔编录及时、准确、规范,未发生漏矿现象。终孔后采样及时,并及时进行了钻孔综合编录整理,绘制钻孔柱状图。钻孔资料齐全,质量优良。矿区钻孔施工严格按《岩心钻探规程》操作:从钻孔设计→定孔位→机械安装→开钻验收→孔深校正、测斜→终孔封孔→岩矿心入库等各个环节都在地质人员和机台负责人督促下进行的。地质编录人员及 时复查回次进尺和岩矿心长度,检查班报表中各项内容是否齐全,缺项的一律及时补全,钻探质量可靠。
二,探槽及平硐质量评述
探槽及平硐全部利用前期工程,共施工探槽 51 条,平硐 1 个,主要用于揭露地表矿体及矿化蚀变的基本特征,槽探规格口宽>1.2-1.5m,底宽>0.6m,深度以揭露到基岩和原生矿体为准,一般槽深不超过 3-4m。有 46 条探槽中见到矿体,5 条探槽未见矿体,见矿率达 90%。由于区内残坡层局部较厚,工程质量受到一定影响。
平硐规格为 1.8×2.4 米,矿体已揭露,但由于硐口断层破碎带及雪融破坏影响,导致硐口崩塌,无法清理采样,未达地质目的。
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